根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院令第493號)第三十四條規(guī)定,現(xiàn)將蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)“12·17”其它爆炸一般傷亡事故情況公開如下:
一、事故發(fā)生時間:2020年12月17日上午10時左右
二、事故發(fā)生地點:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐二路3號3幢之一的江門國韻金屬熱處理有限公司廠區(qū)內(nèi)熱處理車間
三、事故發(fā)生單位:江門國韻金屬熱處理有限公司(以下簡稱國韻公司)
四、事故類別:其它爆炸
五、事故傷亡人員情況:
六、事故直接經(jīng)濟損失:約100萬元
七、事故基本情況:
(一)事故發(fā)生單位的基本情況
江門國韻金屬熱處理有限公司位于江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐二路3號3幢之一,統(tǒng)一社會信用代碼:91440703MA51L9EEXN;法定代表人鐘細兵;成立時間:2018年4月26日;經(jīng)營范圍是金屬熱處理加工;生產(chǎn)、加工、銷售:機械零件。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。廠長陳某與法定代表人鐘細兵是夫妻關(guān)系,負責(zé)公司日常的全面工作,是國韻公司主要負責(zé)人。
為擴大生產(chǎn)業(yè)務(wù)及市場客戶的要求,計劃開發(fā)鐵件氮化、碳化、氧化“三合一”熱處理加工項目。2020年4月,公司為增加該工藝制造技術(shù)的儲備,出價三十萬元的價格給龔某團隊一齊合作研發(fā)試驗,具體操作模式為先由龔某物色采購一些二手的試驗設(shè)備并負責(zé)將相關(guān)設(shè)備運送至國韻公司場地內(nèi)進行研發(fā),等工藝制造技術(shù)試驗成型后,再交由國韻公司進行測試完善,以便相關(guān)工藝制造技術(shù)完備時,才正式組織實施鐵件氮化、碳化、氧化“三合一”熱處理加工項目。
(二)龔某團隊成員情況
龔某,男,39歲。從事熱處理加工行業(yè)多年,基本熟悉熱處理加工工藝制造技術(shù)及熱處理加工相關(guān)設(shè)備設(shè)施調(diào)試安裝,無工程技術(shù)職稱,無正式掛靠單位。
徐某,男,32歲。從事電工行業(yè)多年,持有低壓電工作業(yè)操作證,基本熟悉“氮化+后氧化”臺井式氮化爐相關(guān)電器設(shè)備 線路安裝調(diào)試及相關(guān)制造工藝,無工程技術(shù)職稱,無正式掛靠單位。
李某,男,37歲。江蘇益科熱處理有限公司員工,熟悉“氮化+后氧化”臺井式氮化爐的操作,2020年12月16日受公司指派到國韻公司協(xié)助龔某對“氮化+后氧化”臺井式氮化爐試驗設(shè)備進行測試維護。
(三)“氮化+后氧化”臺井式氮化爐的基本狀況和研發(fā)調(diào)試情況
1.該臺井式氮化爐設(shè)備屬于二手設(shè)備,由龔某承包選購及安裝調(diào)試,根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的界定,該熱處理設(shè)備不屬于特種設(shè)備。該套設(shè)備無法查找技術(shù)資料記錄及出廠合格證記錄。
2.該套“氮化+后氧化”臺井式氮化爐應(yīng)用的熱處理工藝是屬于可控氣氛熱處理技術(shù)的碳氮共滲工藝,需要使用到氣體有:氮氣、氨氣、丙烷、壓縮空氣、水蒸氣。其中氮氣作為保護氣體,氨氣(NH3)裂解為氮氣和氫氣(其中的裂解氮作滲氮用),丙烷(C3H8)作滲碳用;壓縮空氣作熱處理前后清掃及熱處理后熱能散發(fā)置換用;水蒸氣作后氧化用。爐內(nèi)熱處理溫度可高達580℃,均采用電熱方式進行升溫。臺井式氮化爐爐內(nèi)共有四條管接入,一條為丙烷,一條為壓縮空氣,一條為氮氣氨氣共用,一條為通水用。四條管分別設(shè)有自動電磁閥控制和手動閘閥輔助控制,氮化爐所涉及電氣、溫度控制,風(fēng)機循環(huán)系統(tǒng)都可在控制柜上觸摸屏板上體現(xiàn)和控制。
3.鐵件氮化、碳化、氧化“三合一”熱處理加工后的成分及特性。主要成份:Fe3O4 黑褐色的四氧化三鐵,具有抗氧化銹蝕及耐磨、耐疲勞性。
4.該設(shè)備于2020年6月開始備料安裝,同年12月初開始進行調(diào)試,12月17日進行的是第7次實操測試。前6次實操測試由徐某、龔某共同操作,工序運行未見異常;第7次實操測試由龔某獨自操作。
5.前6次實操測試的流程:
用電加熱爐具(爐內(nèi)溫度達到150℃-180℃)→將需要熱處理的掛件用行車吊放爐內(nèi)→合上爐蓋→打開爐蓋上排氣孔→加熱升溫→爐內(nèi)溫度達到350℃時向爐內(nèi)通壓縮空氣30分鐘→結(jié)束后通入氮氣,關(guān)閉空氣→繼續(xù)加熱升溫至450℃時開始打開氨氣閥門通氨氣,同時關(guān)閉氮氣→繼續(xù)加熱升溫至565℃,期間保持通入氨氣60分鐘→打開丙烷閥門通入丙烷90分鐘后→滲碳滲氮結(jié)束→打開氮氣閥門通入氮氣,接著關(guān)閉其他氣氛→啟動外循環(huán)風(fēng)機降溫→至500℃時通入水(規(guī)定值為1.5L/h)關(guān)閉氮氣、關(guān)停外循環(huán)風(fēng)機→60分鐘后關(guān)閉水→通入氮氣30分鐘后→關(guān)閉氮氣,通水30分鐘→停止加熱,通入氮氣,啟動外循環(huán)風(fēng)機→爐內(nèi)溫度降到200℃時,泄壓打開爐蓋→掛件出爐。
6.氨氣的危險特性及裂解溫度:(1)與空氣混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能能引起燃燒爆炸;(2)氨氣必須在550℃以上條件下才能發(fā)生裂解反應(yīng),分解氮氣和氫氣。
八、事故發(fā)生經(jīng)過及救援情況
(一)事故發(fā)生經(jīng)過
2020年12月17日上午9時30分左右,龔某獨自來到位于國韻公司熱處理車間正門右側(cè)一角的臺井式氮化爐前進行第七次實操測試(如圖一);9時38分,龔某通過微信方式請求拍檔徐海斌指導(dǎo)相關(guān)電氣設(shè)備操作及咨詢具體測試工序、性能等事項。期后不久,同在車間內(nèi)上班的國韻公司員工紛紛向龔某反映測試設(shè)備或管道有氨氣泄露,且惡臭刺鼻刺眼,弄到大家無法做工作業(yè),龔某見事態(tài)嚴重,匆忙走到氮化爐后面關(guān)上了氨氮共用管道閘閥(如圖二),然后走上氮化爐爐頂平臺查看入爐管道情況。10點左右,實操測試用的臺井式氮化爐發(fā)生爆炸,頂上爐蓋被炸飛(如圖三、如圖四),龔某同時被爆炸沖擊波震傷,平躺在臺井式氮化爐爐頂平臺上,同在車間附近的廠長陳某聽到爆炸聲后,跑步?jīng)_到事發(fā)點,迅速組織人員切斷測試實驗設(shè)備所需氣氛和電源,親自對龔某進行現(xiàn)場救護并撥打120呼叫救護車救助,龔某被送到五邑中醫(yī)院救治。經(jīng)醫(yī)務(wù)人員緊急處置后,主要生命特征明顯,即時死亡的險情得于解除。
圖一:臺井式氮化爐第七次調(diào)試用的工件
圖二:氨氮共用氣管閥門被錯誤關(guān)閉
圖三:被炸開的頂蓋及提升臂
圖四:“氮化+后氧化”臺井式氮化爐事故現(xiàn)場圖
(二)事故善后及信息報送情況
12月17日10時左右發(fā)生事故后,國韻公司廠長陳某立即撥打120呼叫救護車,將傷者龔某送往五邑中醫(yī)院救治,并通知龔某家屬。龔某家屬12月17日晚上11時30分到達廣州機場,廠長陳某派人接送安頓好龔某家屬在五邑中醫(yī)院附近賓館入住。12月18日下午廠長陳某從五邑中醫(yī)院得知龔某傷勢嚴重。12月19日廠長陳某向棠下鎮(zhèn)應(yīng)急辦報告了事故情況。棠下鎮(zhèn)應(yīng)急辦隨即將事故信息上報到蓬江區(qū)應(yīng)急管理局,蓬江區(qū)應(yīng)急管理局立即將接報的事故信息上報江門市應(yīng)急管理局、區(qū)委值班室及事故直報系統(tǒng)。
(三)事故應(yīng)急救援處置情況
接到事故報告后,區(qū)、鎮(zhèn)兩級人民政府、區(qū)應(yīng)急局、棠下鎮(zhèn)應(yīng)急辦、棠下鎮(zhèn)派出所、棠下鎮(zhèn)人社所等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相繼趕赴現(xiàn)場,勘察并組織調(diào)查處置工作。同時,區(qū)應(yīng)急局責(zé)令江門國韻金屬熱處理有限公司立即停止“氮化+后氧化”臺井式氮化爐的調(diào)試作業(yè),做好事故臺井式氮化爐排險工作及周邊安全警戒,防止次生安全事故發(fā)生。經(jīng)評估,本次事故應(yīng)急處置及時、有效。
九、事故原因及性質(zhì)
(一)直接原因
1.對鐵件氮化、碳化、氧化“三合一”熱處理工藝技術(shù)研發(fā)實驗組織混亂,對“氮化+后氧化”臺井式氮化爐二手設(shè)備使用及相關(guān)工藝制造技術(shù)實操測試不嚴謹、不專業(yè),人員配置上無專業(yè)技術(shù)人員參與,重要環(huán)節(jié)無審批把控,研發(fā)實驗缺乏體系統(tǒng)籌。
2.龔某獨自進行第7次實操測試時,在工藝流程順序、溫度測控及氨氣泄漏處置的環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯。一是爐溫未達到450℃以上高溫時,過早地通入氨氣,造成氨氣無法裂解消耗,出現(xiàn)熱處理車間內(nèi)充斥著刺眼刺鼻的氨氣;二是出現(xiàn)氨氣泄漏后,著急走去關(guān)停通入爐內(nèi)的氨氣時,沒有針對性對關(guān)閉氨氣獨立管道上的閘閥,而是模糊地關(guān)上了氨氣氮氣共用管道上的閘閥(如圖二),致使內(nèi)爐無外加氣壓保護,不能形成爐內(nèi)正壓氣氛,當空氣進入爐內(nèi)與爐內(nèi)空間積存的氨氣混合,形成爆炸性混合物,再加于爐內(nèi)高熱能的作用下產(chǎn)生燃燒爆炸。
(二)間接原因
1.安全基礎(chǔ)條件不足,一是國韻公司對合作方實施研發(fā)項目的安全性缺乏論證;二是國韻公司沒有針對性對龔某團隊人員組合、應(yīng)急處置能力水平、工藝制造等安全技術(shù)支撐問題進行審查把關(guān);三是臺井式氮化爐輸入管線、開關(guān)標識不明。
2.國韻公司對設(shè)立在自己車間內(nèi)的研發(fā)實驗現(xiàn)場缺乏有效的統(tǒng)籌管理,沒有與龔某團隊簽訂相關(guān)安全協(xié)議,臺井式氮化爐安裝調(diào)試及鐵件氮化、碳化、氧化“三合一”熱處理工藝實操測試的安全管理責(zé)任不明確,現(xiàn)場管理混亂。
(三)事故性質(zhì)
經(jīng)調(diào)查認定,蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)“12·17”其它爆炸事故是一起一般生產(chǎn)安全責(zé)任事故。
十、對事故責(zé)任單位的處理意見
根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)事故調(diào)查組調(diào)查分析,建議對事故相關(guān)責(zé)任單位和個人作如下處理:
1.龔某,項目研發(fā)、實操測試不專業(yè),缺乏相應(yīng)的安全操作規(guī)程,對相關(guān)工藝制造技術(shù)流程不熟悉,業(yè)務(wù)團隊主要技術(shù)人員不在場的情況下,獨自冒險進行第7次的臺井式氮化爐實操測試,最終因操作不當,導(dǎo)致發(fā)生爆炸事故,對事故的發(fā)生負有直接責(zé)任,同時對事故負有主要責(zé)任。鑒于龔某在事故中受傷和入院療傷一個月后死亡的實際情況,建議免于追究其責(zé)任。
2.江門國韻金屬熱處理有限公司,安全生產(chǎn)責(zé)任制落實不到位,對設(shè)立在責(zé)任區(qū)內(nèi)發(fā)包的研發(fā)實驗現(xiàn)場缺乏統(tǒng)籌管理,沒有與龔某團隊簽訂安全管理協(xié)議,任由龔某混亂組織人員進行臺井式氮化爐實操測試,并釀成爆炸事故的發(fā)生,對事故負有管理責(zé)任。建議蓬江區(qū)應(yīng)急管理局根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī),責(zé)令該公司依法承擔(dān)龔某傷害死亡的賠償責(zé)任,并根據(jù)相關(guān)事實情況對該公司主要負責(zé)人陳某履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)不力導(dǎo)致發(fā)生爆炸事故的違法行為進行處罰。
蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)“12·17”其它爆炸
一般傷亡事故調(diào)查組
2021年3月29日
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